product_banner-၀၁

သတင်း

မြန်နှုန်းမြင့် BRUSHLless မော်တာ၏ EMC ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း။

1. EMC ၏အကြောင်းရင်းများနှင့် အကာအကွယ်အစီအမံများ

မြန်နှုန်းမြင့် brushless မော်တာများတွင် EMC ပြဿနာများသည် ပရောဂျက်တစ်ခုလုံး၏ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် အခက်အခဲများဖြစ်လေ့ရှိပြီး EMC တစ်ခုလုံး၏ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အချိန်များစွာကြာပါသည်။ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စံနှုန်းထက်ကျော်လွန်သည့် EMC အတွက် အကြောင်းရင်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနည်းလမ်းများကို ဦးစွာ မှန်ကန်စွာ အသိအမှတ်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

EMC ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် ဦးတည်ချက်သုံးခုမှ စတင်သည်-

  • ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၏ အရင်းအမြစ်ကို မြှင့်တင်ပါ။

မြန်နှုန်းမြင့် brushless မော်တာများ၏ ထိန်းချုပ်မှုတွင်၊ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့် အရေးအကြီးဆုံးရင်းမြစ်မှာ MOS နှင့် IGBT ကဲ့သို့သော switching devices များပါဝင်သော drive circuit ဖြစ်သည်။မြန်နှုန်းမြင့်မော်တာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမထိခိုက်စေဘဲ၊ MCU သယ်ဆောင်သည့်အကြိမ်ရေကိုလျှော့ချခြင်း၊ switching tube ၏ switching speed ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် သင့်လျော်သော parameters များဖြင့် switching tube ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် EMC နှောင့်ယှက်မှုကိုထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်သည်။

  • စွက်ဖက်မှုအရင်းအမြစ်၏ ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်းကို လျှော့ချခြင်း။

PCBA လမ်းကြောင်းနှင့် အပြင်အဆင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် EMC ကို ထိရောက်စွာတိုးတက်စေပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခုသို့ လိုင်းများချိတ်ဆက်ခြင်းသည် ပိုမိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။အထူးသဖြင့် ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော အချက်ပြလိုင်းများအတွက်၊ ကွင်းများဖွဲ့စည်းသည့် ခြေရာများနှင့် အင်တာနာများဖွဲ့စည်းသည့် ခြေရာများကို ရှောင်ရှားရန် ကြိုးစားပါ။လိုအပ်ပါက coupling ကိုလျှော့ချရန် shielding layer ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။

  • ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းအား ပိတ်ပင်ခြင်းဟု ဆိုလိုသည်။

EMC တိုးတက်မှုတွင် အသုံးအများဆုံးမှာ inductance နှင့် capacitors အမျိုးအစားများဖြစ်ပြီး မတူညီသော အနှောင့်အယှက်များအတွက် သင့်လျော်သော ဘောင်များကို ရွေးချယ်ထားသည်။Y capacitor နှင့် common mode inductance သည် common mode interference အတွက်ဖြစ်ပြီး X capacitor သည် differential mode interference အတွက်ဖြစ်သည်။inductance သံလိုက်လက်စွပ်ကိုလည်း မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသံလိုက်လက်စွပ်နှင့် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်သံလိုက်လက်စွပ်အဖြစ် ပိုင်းခြားထားပြီး လိုအပ်သည့်အခါတွင် inductance အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကို တစ်ချိန်တည်းထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။

 

2. EMC ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိစ္စ

ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ 100,000-rpm brushless motor ၏ EMC ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတွင်၊ ဤသည်မှာ လူတိုင်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်မည်ဟု ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားသည့် အဓိကအချက်အချို့ဖြစ်သည်။

မော်တာသည် တော်လှန်ရေးပေါင်း တစ်သိန်းအထိ အရှိန်မြင့်လာစေရန်အတွက်၊ ကနဦးကယ်ရီယာကြိမ်နှုန်းကို 40KHZ ဟု သတ်မှတ်ထားပြီး ၎င်းသည် အခြားမော်တာများထက် နှစ်ဆပိုမိုမြင့်မားသည်။ဤကိစ္စတွင်၊ အခြားသော ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနည်းလမ်းများသည် EMC ကို ထိထိရောက်ရောက် တိုးတက်အောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ။ကြိမ်နှုန်းကို 30KHZ သို့ လျှော့ချလိုက်ပြီး သိသိသာသာ တိုးတက်မှု မဖြစ်ပေါ်မီ MOS ကူးပြောင်းချိန် အရေအတွက်ကို 1/3 လျှော့ချသည်။တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ MOS ၏ပြောင်းပြန်ဒိုင်အိုဒ၏ Trr (ပြောင်းပြန်ပြန်လည်ရယူချိန်) သည် EMC အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိပြီး၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သောပြောင်းပြန်ပြန်လည်ရယူချိန်နှင့်အတူ MOS ကိုရွေးချယ်ထားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။စမ်းသပ်မှုဒေတာသည် အောက်ပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။500KHZ~1MHZ ၏အနားသတ်သည် 3dB ခန့်တိုးလာပြီး spike waveform ကို ပြားသွားသည်-

Optimization1.jpg မတိုင်ခင်

Modify-switch-times-and-replace-the-MOS.jpg

 

 

PCBA ၏ အထူးအပြင်အဆင်ကြောင့်၊ အခြားအချက်ပြလိုင်းများနှင့် ထုပ်ပိုးထားရန် လိုအပ်သော ဗို့အားမြင့်ပါဝါလိုင်းနှစ်ခုရှိသည်။ဗို့အားမြင့်လိုင်းကို လိမ်ထားသောအတွဲအဖြစ်သို့ ပြောင်းပြီးနောက်၊ ကြိုးများကြား အပြန်အလှန်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် ပိုမိုသေးငယ်ပါသည်။စမ်းသပ်မှုဒေတာသည် အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းဖြစ်ပြီး 24MHZ အနားသတ်သည် 3dB ခန့်တိုးလာသည်-

Optimization2.jpg မတိုင်ခင်

twisted pair.jpg သို့ ပြင်ဆင်ထားသည်။

 

 

ဤကိစ္စတွင်၊ ဘုံမုဒ်အင်ဒက်တာနှစ်ခုကို အသုံးပြုထားပြီး တစ်ခုမှာ 50mH ခန့်ရှိသော inductance ပါရှိသော ကြိမ်နှုန်းနိမ့်သံလိုက်လက်စွပ်ဖြစ်ပြီး 500KHZ~2MHZ အကွာအဝေးတွင် EMC သိသိသာသာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေသည်။အခြားတစ်ခုသည် 30MHZ ~ 50MHZ အကွာအဝေးတွင် EMC ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည့် 60uH ခန့်ရှိသည့် inductance ရှိသော ကြိမ်နှုန်းမြင့်သံလိုက်လက်စွပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ကြိမ်နှုန်းနိမ့်သံလိုက်လက်စွပ်၏ စမ်းသပ်မှုဒေတာကို အောက်ပါပုံတွင် ပြထားပြီး အလုံးစုံအနားသတ်သည် 300KHZ~30MHZ အကွာအဝေးတွင် 2dB တိုးလာသည်-

optimization.jpg မတိုင်မီ 20mH ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ဘုံမုဒ် inductor

50mH low frequency common mode inductance.jpg သို့ပြောင်းထားသည်။

 

 

ကြိမ်နှုန်းမြင့်သံလိုက်လက်စွပ်၏ စမ်းသပ်ဒေတာကို အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင် ပြထားပြီး အနားသတ်သည် 10dB ထက်ပို၍ တိုးလာသည်-

Optimization3.jpg မတိုင်ခင်

ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ဘုံမုဒ် inductance.jpg ကို တိုးပါ။

 

 

လူတိုင်းသည် EMC ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အမြင်များဖလှယ်နိုင်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်စမ်းသပ်ခြင်းတွင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ကို ရှာဖွေနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။


စာတင်ချိန်- ဇွန်- ၀၇-၂၀၂၃